************************************************** S2-4-3 Surveyor Project Hamana-3 成果報告会 ************************************************** << 株式会社ヴィッツ >> 新人組込みシステム技術者の技術向上を目的にSurveyor Projectに参加した。 Hamana-1ではGPSを搭載し、打ち上げ回収計画の実験結果を報告。 Hamana-2では地磁気センサと加速度センサを搭載し、実験を行った。 今回(Hamana-3)は加速度角速度センサを搭載し、実験を行った。 ・開発のながれ ペイロードの作成、センサの制御ソフト開発 ↓ 打ち上げ ↓ ロケットの軌跡をグラフに出力 ・ペイロードの設計 - 計4層+1枚から成るミルフィーユ型基板 - 重さ40グラムとして見積もって開発を行った ・ペイロードの最上部:ジャイロセンサ(水平面の回転を検知) - 第1層:DIPスイッチ - 第2層:マイコンH8/3069F - 第3層:加速度センサ - 第4層(最下層):EEPROM…取り外し可能に設置 電源スイッチ…外部から操作可能なように配置 ・加速度センサはX、Y、Z軸の加速度をアナログで出力する。 ジャイロセンサはZ軸加速度 ↓ (AD変換) ↓ マイコン ・計測されたデータを2次元座標変換し、表示する。 ここで「試射映像」が流れる。 ・1回目データ取得OK ・2回目データ取得NG → 飛行中のデータが着地後のデータが上書きしてしまい、 着地にリセットがかかってしまった。回収が困難だった ため、電源が切れなかった。 (それに対し、モードを1つ増やしたほうがいいのでは? という指摘が入る。…来年の課題!?) ここで「実際のデータから描画したグラフ」が表示される。 ・逆噴射以降はデータが複雑で、この発表の時間までに解析できなかった。 ・まとめ - 加速度、角速度データの取得ができた - パラシュートが開く前までの飛行経路の解析および2D表示を行った ・コメント、質問 - パラシュート後の下降している時のデータ(気温や気圧など)が重要では? - スライドにあった、加速度センサ→(シリアル通信)→マイコンは違う << 研修(Hamana-3)の評価 >> ・研修の評価 - 標準的な基準に沿って、定量的に評価したい - ETSS(組込みスキル標準)2005年度版のスキル基準を使用 ・「ETSS ver1.0」をベースに、新人研修として教育したい項目に整理した。 ・評価項目の作成 - 新人が読んでわかりやすい内容に - 知っている知識、やったことがある経験、自分でできる能力を○×評価 ここで「実際の評価紙面(エクセル形式)」が表示される ・スキル評価の実施 - 新人4名に実施:各個人による評価(フィーリング) - 項目数(技術要素:122項目、開発技術:173項目、管理技術:40項目) ・スキル評価の分析 〜注意事項〜 - 各個人のフィーリングによる評価なので、 前回と比べて1ポイントの増減は誤差の範囲 ・業務に近い研修ができたのがよかった。 - 難しさを感じた - 担当外の知識がついてない - 当初の目的通りのスキルを、概ね身につけれることがわかった ・課題 - 担当外の知識をどのように身につけさせるか - コスト面について考えていない(ほんとにロケットである必要があるか?) << 株式会社ビート・クラフト >> ・弊社製品の新しい応用を模索 ・移動体/飛翔体など、より環境がシビアな問題に ・CPUの選択 - PIC、AVR、H8、SHを検討し、PICを選択 ・加速度センサ - ±50G ・試作1(デジタル処理部) - ブレッドボードでデジタル処理部の試作 ・試作2(センサー部) - ユニバーサルボードで試作 ・トラブル1(センサーの発振) - 1MHz付近の発振 ・トラブル2(センサーの発振) - 50Hzのゆらぎ ・ユニバーサルボードで試作 - モデルロケットに搭載できるサイズで試作 - 測定に必要な回路は全て搭載 ・モデルロケットでの試射 - ロケット重量:約105グラム - データサンプリングに成功:データには50Hz付近のゆらぎはなかった ・小型化サンプル(ES版)作成 ・データ収集ボードの作成 - テスト1、2 ・計測スタートの工夫 - リードスイッチの採用 - 磁石を近づけてスタート ・モデルロケットでの試射 ここで「実際の計測データ」が表示された。 ・課題1(センサー) - センサーの使い方がおかしいのでは。 - 高周波数成分の処理 - センサ1つでは軌跡を描くことは不可能 - 多種のセンサーで実験 ・課題2(ロケット本体) - ロケット本体の作成技術の向上 - センサーの初期状態の把握 - 発射/計測データの精度向上 ・課題3(その他) - ペイロード搭載部を軽く、丈夫に - 電源部が13グラムもある - アナログ技術の習得(センサーからの出力をいかに正確に、採取するのか ・次回 - より正確な加速度データの収集 - ロケットの姿勢測定機能の追加 - ロケットの初期状態、気象条件など測定結果に追加 ・おまけ - 加速度センサーを使ったデジタル角度計 ・質疑応答 - 加速度データにノイズがある、マイナスがあるのは地面に潜り込んでいるのですか? → マイナスの変化があると、それを拾ってしまう → 回路の勉強が必要だと思っている ・基板を小型化した後にロケット本体を改良したが、なぜ? - 薄紙を使っていたため再利用ができなかったので、ペイロードを取るために 1回1回壊していた。従って頑丈にしなければならないと思い、頑丈にしたが、 重くなってしまった。それ故に、さらに改良を加えた。 << YDK >> ・タイトル:はじめてのロケット ・目標 - 社内ソフトウェアグループメンバーでTOPPERS/JSPの勉強を! - どこよりも高く! - Gセンサーを2個搭載 ・ロケットの構造 - 軽量化を図るため、素材にEPPとバルサを使用 - 発射トリガをCPUで検出するために羽根に接点端子を取り付けた ・ハードウェア - CPU:M16C/26 - EEPROM:アトメル社 - Gセンサー:フリースケール ここで「H/Wブロック図」が表示される。 ・ソフトウェア - ロギングモード(通常)とデータ吸出しモード - OSはTOPPERS/JSPカーネル ・LOG蓄積容量 - 8192件 ・ログデータはTeraTermにより出力されCSVファイルに落とし、EXCELで解析 ・解析結果 - 正しくログを収集することができなかった - 3回の打ち上げのうち、全部だめだった ・打ち上げ1回目 - パラシュートがきれいに開かず、着地時にペイロードが破損 ・打ち上げ2回目 - パラシュートがきれいに開かず、ペイロードのエンジン側が エンジンの熱により溶けてしまった ・打ち上げ3回目 - 垂直上昇せず、水平方向に飛んでしまった - パラシュートが機体から外れてしまった ・今後の課題 - 正しくロギングできなかった原因の究明 - 再度打ち上げを行い、データ解析 ・質疑応答 - 加速度センサのレンジを2つ用意したのはなぜ?(2.5Gと10G) → 発射時はかなりGがかかる:10G エンジン停車後、パラシュートが開くまではほとんどGがかからない:2.5G (より詳細なデータがとれる) - 重さはどうですか? → 基板込みで47.5グラム、機体はEPP40弱グラム、バルサ82グラム - ログが取得できなかった&打ち上げの考察がありましたが、なぜ、ログがとれなかった? → E2Pの回路がおかしかった。 → E2P周りがおかしいと思うが、まだ原因究明はすんでいない。 - グループ一段でやっていましたが、結束できましたか? → かなり結束できました。グループ全体でやることは非常によかったと思います。